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品的产出率旋流器严重影响了副产

浏览次数:发布日期:2017-12-09 23:40

  2016年7月,该厂技术攻关组从入洗原煤、旋流器结构参数、工艺参数及对产品指标的控制等四方面综合考虑,一段旋流器整体不变,对二段旋流器中心管尺寸减小,确定中心管345,导向筒长度增加130,品的产出率旋流锥体角度重新设计至24度,同时,适当调整磁铁粉粒度和合介液煤泥含。

  该厂洗煤二车间(原大足洗选厂)建于2009年,初期设计能力为90万/年,器严重影响了副产后改为120万吨/年。采用重介+浮选工艺,主要入洗永荣所属的长河煤电、中心桥煤业原煤,主要生产灰分为10%以下的1/3冶炼精煤、副产品主要有电煤、及电煤配入部分细矸合成的加工煤。投产后存在二段入料较多,分选密度低,秘鲁Toromocho铜矿项目,排矸不纯等问题,严重影响了副产品的产出率。为此永荣洗选厂组织工程技术人员成立专项攻关小组,持续开展科技研究,解决这一问题。

  能源永荣洗选厂革新二段旋流器,吃干榨净洗煤副产品产出率,经过近1年的试运行,二段旋流器实际分选密度提高到1。80-1。85g/cm3,中煤产率提高3。1个百分点,矸石带煤-1。8级含量由6%以上降到1-2%左右,全年提高电煤产出率近3000吨。


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